筆者所在單位有一輛奔馳420轎車,因長期維護保養不善,無法正常工作。后經解體檢修,發現在缸筒工作端與缸蓋接觸法蘭面受到了不同程度的沖擊、腐蝕,造成周邊有2 mm左右不均勻溝痕。如果購買包括活塞、活塞環和缸蓋等相關零部件后進行修復,需要約14萬元費用,經濟上難以承受。在這種情況下,抱著試一試的心理,筆者琢磨出一套修復工藝,對8個缸筒端面進行了成功修復。
該車缸體為鋁合金材料,要防止焊接時產生的氣孔和裂紋,必須選擇好焊接方法和工藝措施。焊接前要用角向砂輪機和銼刀將溝壑打磨平滑,再用丙酮清洗漏出金屬光澤,用氧乙炔焊對母材預熱至150 ℃,同時烘焙焊絲至350 ℃,然后盡快施焊,以防產生氧化膜影響熔合溫度。操作時注意掌握焊嘴、焊絲和焊件之間的空間位置正確,移動平穩,弧長穩定,以達到最佳效果。焊接中選用炭棒進行加工,做成與缸筒內徑相同的圓棒芯子,對缸體進行加固,以防止缸筒在焊接過程中發生變形。焊接之后用氬弧焊填平并凸出焊接面1~2 mm,然后再用砂輪打磨平整。
修復后的缸體完全能滿足發動機各種工況要求,長期使用未見任何異常。這種方法需要投入大約1萬元的費用,盡管整個工序非常麻煩,而且要求極高,但是相比大修則省了13萬元錢,為單位節省了一大筆開支。